近年,酒钢宏兴公司做好转炉煤气回收利用工作,使转炉煤气回收利用逐年提升,在减轻环境污染的同时,节约了能源,创造了可观的经济效益。
2004年前,炼钢一工序回收利用的转炉煤气在30—40m3/吨钢之间,主要用于混铁炉保温、中包浇注料烘干等,大量的被放散。2003年3月、9月,二热电的1号、2号机组相继并网发电,大量回收利用转炉煤气有了外部用户。为充分回收利用转炉煤气,2004年开始新建一座5万m3煤气柜,2005年建成投用,使炼钢一工序转炉煤气存储量开始增大,调控能力增强。2005年,炼钢一工序对转炉的烟道系统进行了改造,使转炉煤气回收利用率大大提高,达到90%以上。
2005年后转炉煤气回收利用开始逐渐上升,2007年达到70.85m3/吨钢,这意味着二热电转炉煤气掺烧率达到了20%。2007年,炼钢一工序产钢210万吨,转炉煤气回收利用按70.85m3/吨钢计算,节约标准煤31486吨。
目前,炼钢二工序有120吨顶底复吹转炉3座,有一座8万m3煤气柜。2005年4月1日转炉投产,2006年5月、10月,2号、3号转炉相继投产,产生了大量的煤气,但外部只有烧结球团用户一家,内部利用有限,大量的只好放散。2006年7月CSP投产,之后,转炉煤气用量增加,转炉煤气回收利用开始提高。2006年转炉煤气回收利用只有27.88m3/吨钢,2007年提高到65.5m3/吨钢(最高11月份达到72.02m3/吨钢),2008年6月达到68.42m3/吨钢。按2007年产钢258.67万吨计算,节约标准煤35854吨。
近年,酒钢宏兴公司炼钢一工序、二工序在转炉煤气利用方面做了大量工作,指标在逐年提高,但还未进入全国先进行列。他们为进一步提高回收率正在努力着。
(来源:中国联合钢铁网)
