铁水罐皮重上升会造成自重增加、盛铁量少,投入数量只增不减,给铁水罐的运转带来巨大困难,对生产顺利进行产生很大的负面影响。
铁水罐皮重上升的原因有人为、工艺操作的因素,即铁水Si高,粘稠;过渣器破损,有部分炉渣流入铁罐;罐口有结壳,未能处理好导致倒罐不干净;翻铁时,未能全部翻干净,罐内留铁;高炉休风、修补渣铁分离器时未能将撇渣器放空;铁水放入量达不到应有的限位;保温稻壳投入量不足、撒放不均匀。
此外还具有系统因素,即铁水出现供大于求时,造成重载铁水罐现象积压、呆滞;运输线路受限,铁水罐不能及时翻罐;炼钢厂混铁炉使用,积压敞口罐,鱼雷罐作为过渡罐;铁水罐长时间没有使用,因罐的温度低,来不及烘烤就投入使用;投入铁罐数量多,翻罐时间长,导致待翻时间长,罐温冷降加大。
采取的措施除严格控制人为因素外,还需重点控制系统因素,即将皮重较大的铁水罐按铁水罐的使用状态不同,有计划地进行新旧替换;炼铁厂除铁必须装满铁罐,达到盛铁量65吨以上,严格控制铁水罐投用个数;鱼雷罐作为过渡罐时,盛放铁水必须放满;铁水罐形成喷涂防挂渣料制度;铸铁机岗位的设备随时维护,在翻铁时及时落铁,保证落铁铁水罐及时进入下次高炉出铁使用。
国内通化钢铁公司采取以上措施处理好了铁水罐皮重上升问题,敞口罐的使用个数能控制在29个以内,320吨鱼雷罐能控制在8个,而防挂渣的使用,一个罐节约成本3000元,效果显著。(王华)
