冶炼时铝的添加不仅能细化晶粒、改善韧性、防止时效,最主要的是能极大地降低钢水中氧含量。冶炼中铝固溶于固态铁中被称为酸溶铝,可以改善钢水质量,而酸溶铝很容易与氧结合成Al2O3,会附着在水口,影响到钢水浇注。因此,LF炉增酸溶铝是一个工艺难点。
实践表明LF炉增酸溶铝应遵循以下四点:1、判断下渣量:判断进站钢包的顶渣量。2、造白渣:精炼过程中快速造白渣。3、增铝:保证精炼全程白渣化,同时增加钢中铝。4、钙化:钢水出站前对钢水进行钙化处理。
1、判断下渣量。理想的渣量一般要求钢包顶渣渣量小于50mm,当下渣量大于150mm时必须采用倒渣处理,将钢包顶渣控制在合适范围。
2、造白渣。要确保钢水中含有一定量的酸溶铝,必须造CaO-SiO2-Al2O3渣系,且精炼结束前炉渣碱度控制在3.0-4.5范围内,渣终W(FeO+MnO)<0.5%,保持熔渣良好的流动性和较高的渣温,保证脱硫,脱氧效果。
3、增铝。造白渣时,加入仅供造白渣脱氧需要的铝,等到炉内精炼白渣成形,炉内有良好的还原气氛,增铝剂不容易被二次氧化,此时加入适量的铝,即形成酸溶铝。
4、钙化。实践表明钢水中酸溶铝达到一定浓度,必须要一定量的[Ca]。因此精炼结束后,要通过喂硅钙线的方法进行钙处理,并弱吹氩气。喂钙线的原则是要使钢水中有一定量的钙饱和度。弱吹氩气尽可能长,避免钢液二次氧化。
国内杭钢采用该工艺操作后降低了钢水的氧含量。中高碳钢的平均氧活量到10以下,低碳低硅钢的平均氧活量到15以下,中高碳钢精炼后的酸溶铝平均在100以上,精炼钢水酸溶铝平均在120左右,取得了良好的效果。(王华)
