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转炉炉衬维护实践


[我的钢铁] 2008-07-03 14:10:05

转炉随着低碳、硫、磷钢冶炼的增多,炉衬的侵蚀也受到了加重。为改善转炉炉衬维护效果,应从多个方面考虑,以提高炉龄。

1、转炉砌炉方面。对转炉关键部分炉底、炉帽、耳轴渣线采用优质碳镁砖,以避免因局部受损严重而被迫停炉。

2、炉渣方面。由于萤石中的氟元素会造成炉衬侵蚀严重,应采用铁皮球和铁矿石4:1的组合来替代萤石,做到前期早化渣的同时减轻对炉衬的化学侵蚀。对炉渣中侵蚀性的MgO控制。前期早化渣,降低MgO溶解度,中期加入镁质造渣剂,控制MgO含量在8-12%之间。

3、冶炼方面。入炉铁水实行预处理脱硫,减轻后期终点脱硫时高氧化性的弊端。改进氧枪喷头,增加氧枪孔数,低硅铁水采用“低-高-高-低”枪位,硅数正常的采用“高-低-高-低”枪位,以提高终点命中率,缩短冶炼时间以减轻高氧化性炉渣对炉衬侵蚀;降低出钢温度,减少钢水在炉内的停留时间,严格钢包烘烤制度,同时改进钢包耐材性能,以降低出钢温度,改善炉况。

4、溅渣护炉方面。出钢时加成本更低效果更好的焦粉调渣,提高MgO含量,降低FeO含量,改善溅渣层的抗侵蚀能力。改善装入方式,改为留渣先加废钢后兑铁工艺,靠废钢冷却能力,固化炉渣,起到渣补大面护炉的效果,同时减轻了铁水的冲击。

国内邯钢的100t转炉,采取以上措施后,炉龄得到大幅提高,2006年达到同期年比最好水平的11102炉,取得了良好的经济效益。(王华)


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