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更新时间:2024-04-26

快讯播报

什么是焦炭化过程快讯

2023-12-21 17:11

【盛阳集团规划建设170万吨超纯铁素体不锈钢生产线】 盛阳集团近年来深入调研市场需求,做别家做不了的高精尖产品,先后引进逾百人的研发技术和生产管理团队,在钛材方面形成了年产6万吨的生产加工能力,填补了省内热轧纯钛板的市场空白,当前全国市场占有率60%。在不锈钢复合材料方面,已成功研发并投产钛合金、镍铜合金等多种高附加值不锈钢复合板,现已具备年产不锈钢复合板80万吨的能力,并解决了复合材料在焊接过程中焊口处易生锈的难题,成功实现新产品不锈钢复合板直缝焊管及螺旋焊管的试产。 盛阳集团通过加快项目建设补链强链,在临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司70万吨高端不锈钢基础上,加快下游线材制品项目建设,并围绕化能源综合利用,拓展助力不锈钢产业发展,加速炉煤气制氢产业化,建设年产40万吨氢冶金项目,为生产高品质不锈钢提供优质原料。同时,继续协调引入钢铁产能,规划建设170万吨超纯铁素体不锈钢生产线。

2023-11-14 08:07

11月13日,工信部党组书记、部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会,贯彻落实全国新型工业化推进大会精神,详细了解光伏行业发展情况,听取企业意见建议,研究促进行业高质量发展的具体措施。会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流,并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流。会议强调,要聚光伏行业高质量发展,加强顶层设计和政策供给,引导支持企业技术创新,促进行业规范自律,加强部门协同和政企沟通协调,加强行业运行监测,营造良好发展环境,持续巩固提升光伏行业竞争力。

2024-04-26 18:20

4月26日七台河市场冶金价格偏强运行,现二级湿熄冶金报2010元/吨,三级湿熄冶金报1910元/吨,均为出厂价承兑含税。

2024-04-26 18:15

4月26日定州市场冶金价格偏弱运行,现准一干熄A13、S0.7、CSR60、MT0出厂价现金含税报2190元/吨。

2024-04-26 17:59

4月26日州市场炼煤偏强运行,气精煤A12.5、S0.65、V38、G75、MT10出厂价现金含税980元/吨。

什么是焦炭化过程价格行情

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  • 太重首套智能化6.78米炉设备顺利投产

    王晓东表示,“我们还应用了一个阀门,位于水封阀与弯管之间,可在炉装煤时,全面吸住装煤产生的大量烟尘,保障了烟尘不会泄露一丝一毫,再经过地面除尘站的深度净化处理,烟尘变得清洁无害,炉设备从装煤、炭化、推、拦、熄过程,均达到了无烟、无火、无味、无噪的最高环保标准” 绿色是太重装备的鲜明底色绿色工厂、绿色园区、绿色产业链、绿色产品,如今,太重绿色制造体系建设的步伐正在加快。

  • 山西金烨炉煤气制液化天然气项目环境影响报告书获批

    设备选型时首选低噪声设备;对较大功率的压缩机、泵类等设备,应集中布置,置于室内或设置隔音操作室;对风机类设备的进出口管道以及因工艺需要排气放空的设施,应采用加装消音器等降噪措施,减少气流脉动噪声;压缩机、各类泵等设备安装时,在基座下设置减振基础降噪;管道系统采用弹性连接进行隔振处理;严格控制生产过程产生的噪声对周围环境的影响 (五)严格落实地下水和土壤防治措施项目位于辛安泉域范围内,须按照省水利厅《山西金烨有限公司205.4万吨/年炭化室高度6.8米捣固化升级改造项目对辛安泉域水环境影响评价报告准予行政许可决定书》(晋水审批决〔2021〕359号)和《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的相关要求,采取分区防渗措施,将生产装置区、LNG储罐、LNG及H2装卸站、制冷剂罐区、危废暂存间、事故水池、初期雨水池、地下污水管线等作为重点防渗区,其渗透系数应不大于1.0×10-10cm/s(危废暂存间渗透系数应不大于1.0×10-12cm/s);将联合动力厂房、循环水系统、消防水池作为一般防渗区,其渗透系数应不大于1.0×10-7cm/s。

  • 改性树脂炭的石墨化及应用进展

    此外,随着温度升高和Ni(NO3)2质量分数的增加,生成的碳纳米管尺寸也随之增大,最高石墨化度可达74.1%Chen等将四水乙酸镍和1g聚丙烯腈溶解于30mL的N,N-二甲基甲酰胺溶剂中,采用静电纺丝法,在20kV电压下制备了前驱体纤维,经N2气氛700°C锻烧3h获得非晶炭纤维然后,基于耳热加热处理非晶炭纤维,使包覆的镍在炭化过程中蒸发,形成了具有圆形孔的炭纤维,同时在镍的催化作用下形成了石墨纤维。

  • 江苏省水泥和化行业超低排放改造实施方案

    厂区及周边道路应硬化,并采取清扫、定时洒水等措施,保持清洁 生产工艺过程:石灰石、熟料、煤、炭、混合材等物料厂内破碎时,应在破碎机进料口设置集气罩,出料口采用密闭装置,并配备除尘设施水泥企业磨前喂料装置、烘干机与集气罩的连接处应密闭,卸料口和除尘器出灰口应安装锁风装置;熟料冷却机卸料口应设置集气罩,并配备除尘设施水泥窑系统应保持微负压,定期检查常规炉装煤除尘采用导烟除尘技术或单炭化室压力调节或地面站除尘技术,推采用地面站除尘技术,机侧炉口应设置废气收集处理装置;热回收炉的装煤、推、机侧炉门采用地面站除尘或车载除尘技术;半(兰炭)炭化炉采用双室双闸给料器,炉顶装煤场口采取封闭措施,安装除尘、废气收集等设备,出应对运输设施封闭和废气收集处理。

  • 江苏省发布水泥行业超低排放改造实施方案

    厂区及周边道路应硬化,并采取清扫、定时洒水等措施,保持清洁 生产工艺过程:石灰石、熟料、煤、炭、混合材等物料厂内破碎时,应在破碎机进料口设置集气罩,出料口采用密闭装置,并配备除尘设施水泥企业磨前喂料装置、烘干机与集气罩的连接处应密闭,卸料口和除尘器出灰口应安装锁风装置;熟料冷却机卸料口应设置集气罩,并配备除尘设施水泥窑系统应保持微负压,定期检查常规炉装煤除尘采用导烟除尘技术或单炭化室压力调节或地面站除尘技术,推采用地面站除尘技术,机侧炉口应设置废气收集处理装置;热回收炉的装煤、推、机侧炉门采用地面站除尘或车载除尘技术;半(兰炭)炭化炉采用双室双闸给料器,炉顶装煤场口采取封闭措施,安装除尘、废气收集等设备,出应对运输设施封闭和废气收集处理。

  • 吕梁中阳县化行业关停炭化室高度4.3米炉工作方案

    (三)坚持底线思维全面做好关停化企业风险研判,统筹关炉、防风险、保稳定,有效防范关停过程中安全、环保、信访等各类事件,切实把各项风险降到最低,确保社会大局稳定 四、具体方案 (一)热源替代方案中阳钢铁现役的55万吨/年炭化室高度4.3米炉供热期供热面积30万平方米(20t锅炉+10t锅炉),该炉关停后,短缺热源通过中阳钢铁自备电厂3x135MW(两用一备)机组背压改造后新增的热源替代。

  • 山西东方资源化项目1号炉顺利装煤投产

    10月10日,由中国三冶承建的山西东方资源106万吨/年炭化室高度6.25米捣固化项目1号炉顺利装煤投产 该工程位于山西省运城市稷山县西社镇工业园区,由中冶耐设计中国三冶承建的施工内容包括1号、2号炉砌筑及附属构筑物的土建、安装等工程在1号炉施工过程中,面对现场复杂的施工条件,项目部多次组织专家进行技术攻坚论证,为项目进展提供技术保障项目部结合炉工程特点、施工难点、关键工序、特殊过程、重要部位、新工艺新材料的应用和质量通病防治等方面的需要,针对重要施工环节进行严谨的技术交底,加强现场施工人员的管理,精心组织各方资源,使现场施工有序开展,高质量完成了装煤投产前的各项准备工作。

  • 圣鑫化项目备煤系统钢结构通廊吊装完成

    10月3日,圣鑫化160万吨/年炭化室高度7.0米顶装化升级改造项目M119通廊吊装完成,标志着本项目全部通廊吊装任务圆满完成,为项目工程按时履约奠定了坚实基础 圣鑫化项目备煤通廊全线总长约为678米,M119通廊长58米,宽3.6米,高2.5米,重量约48吨,吊装高度达到50米为保证吊装过程中通廊的稳定性,项目部召开专题会议,对通廊吊装点进行分析,并结合施工现场实际情况不断优化施工方案,解决通廊周边施工场地狭小,环境复杂,交叉作业多,高空作业,大型设备吊装施工难度大等问题。

  • 德天化(印尼)470万吨首座炉顺利投产

    11点16分,包建华宣布:德天470万吨/年化项目首座炉投产只见火红的碳由炭化室顺利推出,经过拦车导栅均匀落入熄车厢 德天化470万吨化项目由中冶耐负责设计、供货和管理,山西建投承建在建设过程中,疫情肆虐、自然条件限制、机具材料资源紧张,给现场施工造成了诸多困难在德信集团的大力支持下,德天化先后派遣相关人员到德信化分厂就设备点检、操作以及日常生产等进行了实地学习。

  • 山西兴高热回收炉项目投产

    炭化室为负压,炉体在炼过程中没有烟尘和VOCs向外泄露,热回收炉从炼工艺上解决了常规炉高污染、高排放的难题该工艺还可将炼产生的所有挥发物质全部燃烧,并充分利用所产生的高温烟气热量,用于发电或供热,实现较高的热效率 中钢设备坚持研究、推进创新,具备卧式、立式两种热回收炉的EPC总承包能力,并在借鉴国内外已经投产热回收炉的经验基础上,针对烟气燃烧系统、吸力调节系统等进行了技术优化和升级,在提高炉长向加热均匀性、增加炉吸力自动调节、提高炉热工效率等方面形成了专有技术。

  • 山西闽光新能源科技公司2#炉顺利封顶

    近日,山西闽光新能源科技公司举行年产156万吨捣固化升级改造项目2#炉封顶庆典仪式 该公司2#炉由山东省冶金设计院设计,湖北中兴窑炉工程公司承建,炭化室有效高度为6.73m,年产炭156万吨,所有项目的能耗、环保、经济技术等指标均按国内标杆水平设计2#炉砌筑共历时109天,各参建方高效组织、密切配合,克服重重困难,高质量地完成了2#炉的砌筑该公司技术人员严把质量关,从基础平台的第一块砖开始全过程严格跟踪检验,确保每一块砖砌筑达到灰浆饱满,炉各个部位的尺寸、平整度和垂直度符合设计要求。

  • 全国冶金化企业超290家,产能5.58亿吨

    行业内80余座炉实现了炭化室压力自动调节,集气管压力保持在一定负压的范围内,炭化室底部压力始终在5Pa左右山东新泰正大化6.78m捣固炉的51号炭化室,单个周期内压力波动曲线,如图1所示可以看出,其炭化室底部压力在结过程的绝大多数时间内能维持在+5~+30Pa之间,其控制效果良好 鲅鱼圈炼部与中冶耐合作开发的智能数字化温度检测系统,对炉废气盘内气体温度进行实时监测,可及时消除故障,为炉精细化管理和降低炼耗热量提供重要支撑。

  • Mysteel:炭提降分化 顶装捣固区别如何

    由两侧燃烧室传来的热量,将煤料在隔绝空气的条件下加热至高温加热过程中,煤料熔融分解,所生成的气态产物由炭化室顶端部的上升管逸出,导入煤气净化处理系统,可得到化学产品及煤气;残留在炭化室内的固化成炭 2020年去产能以后,化产能持续新增,2021年化产能净新增约2600万吨,2022年化产能净新增2549万吨,化产能达到5.58亿吨新上化多数为捣固炉,2021年新投产炉中捣固炉占比59.6%,2022年新投产炉中捣固炉占比70.6%,2023年4月初捣固炉占全国炉产能64.9%。

  • 中煤九鑫化项目2号炉正式开工砌筑

    3月6日,中冶耐EPC总承包的山西灵石县中煤九鑫200万吨/年化技术升级改造EPC项目2号炉正式开始砌筑 中煤九鑫200万吨/年化技术升级改造项目是中煤晋中公司贯彻落实“十四五”期间“整合扩张、强基提质”的战略部署,是完善“煤化电铝贸”一体化产业链的基础和关键 本项目采用的6.78米捣固炉是中冶耐首次以总承包模式进行建设,炉主体部分运用了中冶耐多达100余项的自主专利技术,配备了目前国内行业领先水平的炭化室压力稳定控制系统、集气管压力控制系统、炉加热优化控制系统、炉机车智能化无人操作系统等多种先进设备和工艺系统,同时严格按照国家环保政策高标准配套建设炉机侧密闭大棚等环保设施,真正实现了设备选型的高端化、生产过程的智能化、工艺流程的绿色化、装备系统的集成化。

  • 太钢化厂:协同联动,降本增效

    今年以来,太钢化厂在同宝武集团内部各化工序对标过程中,发现现有炼配煤结构中用煤品种较少,主要受限于自身煤罐数量限制,很多性价比高的品种难以进厂使用,影响了配煤成本的降低作为化厂负责质量和配煤管理的首席师吴波对此心急如焚,深感与兄弟单位的差距和结构优化的必要,但如何优化现有煤罐配置、为新品种腾出库存成为绕不开的问题新建煤罐投资大、耗时长,远水解不了近渴,只能从现有品种配置优化上做文章 为此吴波积极与公司配煤小组成员中的技术中心炼铁研究所李昊堃、采购中心煤炭化产室彭程等人共同制定对策,多次讨论,吴波说,“想要腾出煤罐,就得将现有煤种进行厂外混配,这需要采购和用煤标准上同步调整配合”。

  • 首钢通钢公司炭产量创近5年来最好水平

    2021年,首钢通钢化事业部经历生产、安全、设备问题频出的阵痛,从解决突出问题、夯实管理基础入手,瞄准问题、深刻反思、从严管理,以优化生产布局为抓手,以规范生产环节为突破,以减少设备故障为目标,不断强化内外部管理,持之以恒抓牢炭产量、质量的过程管控 在提升炭产量方面 打破惯性思维,将问题变课题,全力开展攻关活动,先后对301、302等五个炭化室进行检修,并克服人员紧张的难题,采取倒班的方式完成烘炉工作。

  • 2021年中国煤矿产业链直播年会圆满落幕!

    其首先讲的是煤的形成与质量指标、煤的分类与资源分布,接下来讲的是炼工艺现状与流程:炼煤在装入炭化室以前的各种加工和处理过程统称为原料煤的准备过程一般包括入炉煤预处理、单种煤的配合以及煤的粉碎或成型等环节炼配煤原理与技术:(1)单种煤炼很难满足高炉对炭质量的要求,而且各国煤炭资源无法满足单种煤炼的需求;(2)炼配煤可以满足炭质量的要求,又可合理利用煤炭资源,同时可增加炼化产品的产量;(3)可以防止炭化室中煤料结过程产生的侧膨胀压力超过炉墙极限负荷,避免推困难。

  • 张启峰:炼配煤工艺流程及实际配煤情况介绍

    从煤炭的形成与指标以及相应工艺流程和配煤的原理讲述了煤炭在生产过程中的应用,让大家更直观了解炼配煤。

  • 河钢宣钢化厂,多点发力提升炭质量

    在生产过程中,该厂指派技术人员跟班作业,现场指导关键热工岗位工艺操作,保证直排温度系数达标;采取调节烟道吸力、调节小孔板等措施,消除炭化室温度分布不均现象根据生产需要,技术人员及时调整炉碳化风压、温度等各项参数,保证循环气体指标合格,提高炭质量 此外,该厂加大设备管理力度,完善设备点检台账,提高点检质量,以点检信息为依据,合理安排和制订炉体维护、铁件纠正、管道设施、皮带通廊等关键设备、部位的定修及检修方案,为长周期稳定生产创造良好的设备运行环境。

  • 铜陵泰富化项目5号炉顺利投产

    项目于2020年1月启动,实施过程中受新冠疫情与自然灾害的影响,工程进度屡次延期在公司的高度重视与正确领导下,现场施工服务人员认真落实防疫规定,与业主共同奋战630个日夜,终于开花结果CPS-NG技术首次在顶装炉上成功应用,对中冶耐自主研发的炭化室压力调节技术在全炉型上应用具有重大战略意义

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